机械工程学报
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同步电动机励磁常见故障分析

  【摘 要】本文结合KGLF-2C型全数字同步电动机励磁装置,对其在同步电动机运行中常见及可能出现故障的分析。


  【关键词】同步电动机 励磁 故障


  1引言


  邯钢西区炼铁厂300m2烧结机四台主抽风机均采用6500KW同步电动机,励磁为武汉科技大学KGLF-2C型全数字同步电动机励磁装置。近六年多来,运行基本稳定,但也曾经出现一些故障,对烧结生产造成严重影响,下面对这些年出现的故障做一简要分析,并将其它可能出现的励磁故障做个总结,以便更好的为烧结生产服务。


  2常见故障


  2.1失磁


  现象:励磁电压下降为零或者接近零,励磁电流也接近于零,而定子电流升高,灭磁电阻发热,同时励磁装置报失磁故障,使得运行柜跳闸。在检查中发现可灭磁、线路、二极管、灭磁电阻等均无异常励磁电压电流趋势图形如下:


  邯钢西区烧结为湿法脱硫,因脱硫除雾器遮板或脱硫塔的鼓泡管堵塞,造成烧结机出口处为正压,使得主抽风机房内产生白色的含有铁、钾、镁等导电粉尘,再加上旁边渗油,导致灰尘极易粘住,使得碳刷短路,造成失磁故障停车。擦拭前测试对地摇绝缘为80MΩ,擦拭后为无穷大,可见粉尘对同步电动机的危害。通过这一事故案例,我厂在碳刷后方加一大功率风扇吹扫,并每次在设备定修时做清扫,清洁工作,而后通过加强脱硫操作及设备堵塞的处理,防止灰尘出现,保持现场环境清洁。


  碳刷滑环图如下:


  失磁主要原因:(1)转子开路(2)转子回路短路(3)励磁系统同步电压信号消失(4)可控硅脉冲信号消失(5)检测元件损坏(6)灭磁开关误分


  2.2电源掉相


  查看励磁柜电源掉相或者快熔保护。


  2.3快熔熔断


  检查励磁电源接口处的快速熔断器。


  2.4励磁欠磁


  (1)碳刷接触不良或者刷握弹簧压力不够;(2)转子励磁绕组的连接部位开焊,造成励磁输出回路开路;(3)线路故障;(4)灭磁电路故障,如电阻断路,晶闸管导通;(5)检测元件故障。


  2.5电机失步


  励磁电压或者供电电压降低,检测是否励磁电压给定过低,检测元件是否故障,供电电压是否过低,如低及时向上级供电单位反映。


  2.6高压失电


  高压失电,检查是否检测元件损坏,是否供电断路器跳闸,或者上级单位导致,及时恢复即可。


  2.7起动超时


  发电状态时检测不到同步频率,检查负载是否启动时间设置是否正确,电网电压是否过低,负载过重或者机械故障。


  2.8整步失败


  灭磁双回路出现故障,可进行灭磁试验。PLC控制元件故障。


  我厂发生过一次事故,经过检查发现为下图所示的微机励磁控制器出现故障,所提供的±15V电源出现异常,从而使得波形输出不稳


  定,更换后正常。


  3结语


  烧结主抽风机励磁故障种类繁多,但不外乎上面八种,熟悉励磁控制原理,并根据事故现象及励磁的故障代码分析,基本都能判断得出事故原因,在具体运行过程中根据实际问题灵活运用。


  做好日常维护,注意检查碳刷,刷握弹簧压力,线路松动,各类元器件检测,检查故障停车点等,以及在开车前试验励磁系统是否能正常启动。


  参考文献:


  [1]谢勇。KGLF-2C型全数字同步电动机励磁装置技术手册V3.0.武汉科技大学电控设备厂。


  作者简介:陈俊惠(1984―),男,大学本科,工学学士学位,邯钢集团邯宝炼铁厂,助理工程师,主要从事电气自动化工作。


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